Hallo allen,
De Mikrokopter heeft gevlogen! Al staat ie nu weer even in de pits voor vervanging van de brushless regelaars. Even snel wat technische gegevens:
- FlightCntl 1.2 met 3 gyro's, 3-assen accelerometer, barometer, bluetooth interface
- 4x Towerpro 25A Brushless ESC (omgebouwd met nieuwe firmware en I2C interface)
- 4x Robbe Roxxy 2827-34 met EPP1045 props
- Schulze Alpha 435 (omgebouwd voor het somsignaal)
- As-afstand 56cm
- Take-off weight 1100gr
Het frame is gemaakt uit carbon-pijpen (vliegerwinkel), gekochte carbon boven- en onderplaat, kunststof motorhouders. De verbindingsstukken hiervoor gedraaid uit aluminium.
De eerste maiden was buiten met standaard instelling, zelfs met de vlagerige wind bleef hij prachtig stabiel. Daarna in de sporthal gevlogen, ook hier een zeer stabiel platform. Stroom gemeten, hier maar tegen de 4 Ampere per motor in hover. Toen sloeg het noodlot toe, een knal, veel rook, en de ufo met een snelle rol naar beneden. 1 blad kapot, verder niets. Bij nader onderzoek bleek een van de regelaars wat mosfets te missen. Het gebruikte type mosfet wordt bij een lage stroom zeer warm, hoge stromen doet deze zonder problemen. Hierbij resteren 2 opties, of de mosfets veranderen of de regelaars zelf. Hier besloten voor de tweede optie te gaan, maar deze zijn jammergenoeg nog niet binnen. Dat wordt van het weekend nog niet vliegen
Zal proberen deze draad te updaten met de nieuwe ontwikkelingen, waaronder een bestuurbare camera-houder en GPS.
Hier een closeup van de electronics. De rode printplaat is de FlightCntl, het printje dat links hangt is het bluetooth-modempje voor besturing/programmering/debugging met de laptop/telefoon
Deze wordt straks als alles goed werkt weggewerkt
En hier de eindtrap van de defecte ESC
Ciao,
Rik
De Mikrokopter heeft gevlogen! Al staat ie nu weer even in de pits voor vervanging van de brushless regelaars. Even snel wat technische gegevens:
- FlightCntl 1.2 met 3 gyro's, 3-assen accelerometer, barometer, bluetooth interface
- 4x Towerpro 25A Brushless ESC (omgebouwd met nieuwe firmware en I2C interface)
- 4x Robbe Roxxy 2827-34 met EPP1045 props
- Schulze Alpha 435 (omgebouwd voor het somsignaal)
- As-afstand 56cm
- Take-off weight 1100gr
Het frame is gemaakt uit carbon-pijpen (vliegerwinkel), gekochte carbon boven- en onderplaat, kunststof motorhouders. De verbindingsstukken hiervoor gedraaid uit aluminium.
De eerste maiden was buiten met standaard instelling, zelfs met de vlagerige wind bleef hij prachtig stabiel. Daarna in de sporthal gevlogen, ook hier een zeer stabiel platform. Stroom gemeten, hier maar tegen de 4 Ampere per motor in hover. Toen sloeg het noodlot toe, een knal, veel rook, en de ufo met een snelle rol naar beneden. 1 blad kapot, verder niets. Bij nader onderzoek bleek een van de regelaars wat mosfets te missen. Het gebruikte type mosfet wordt bij een lage stroom zeer warm, hoge stromen doet deze zonder problemen. Hierbij resteren 2 opties, of de mosfets veranderen of de regelaars zelf. Hier besloten voor de tweede optie te gaan, maar deze zijn jammergenoeg nog niet binnen. Dat wordt van het weekend nog niet vliegen

Zal proberen deze draad te updaten met de nieuwe ontwikkelingen, waaronder een bestuurbare camera-houder en GPS.


Hier een closeup van de electronics. De rode printplaat is de FlightCntl, het printje dat links hangt is het bluetooth-modempje voor besturing/programmering/debugging met de laptop/telefoon




En hier de eindtrap van de defecte ESC


Ciao,
Rik
Laatst bewerkt: