Multiwii pro throttle probleem

Discussie in 'Multicopters' gestart door Dennis Dierckx, 14 mrt 2014.

  1. Dennis Dierckx

    Dennis Dierckx

    Lid geworden:
    27 feb 2006
    Berichten:
    1.261
    Locatie:
    Gierle - Delft
    Hallo iedereen,

    het is de eerste keer da ik een quad opbouw en probeer af te stellen, maar tot nu toe is dat niet zo'n succes.

    Ik gebruik hiervoor een Qbrain 4x20A esc en een multiwii pro bordje.

    Ik heb volgens mij alles gedaan zoals het hoort, arduino code erop gezet, esc's gecalibreerd, net als de gyro's in de GUI.

    En dit krijg ik als gevolg:

    https://www.dropbox.com/s/h4jxp07xeejiq28/quad_probleem.avi

    Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe? Ik hoop dat dit geen hardware probleem is.. :mad:

    Grt Dennis
     
  2. Lama

    Lama

    Lid geworden:
    5 nov 2010
    Berichten:
    4.554
    Locatie:
    venlo
    props goed gemonteerd ?
    goede gains ingesteld ?
     
  3. Dennis Dierckx

    Dennis Dierckx

    Lid geworden:
    27 feb 2006
    Berichten:
    1.261
    Locatie:
    Gierle - Delft
    aan de gains heb ik niets aangepast, de props zitten goed (y)
    zal het straks even bekijken!
     
  4. Dennis Dierckx

    Dennis Dierckx

    Lid geworden:
    27 feb 2006
    Berichten:
    1.261
    Locatie:
    Gierle - Delft
    Bestaan er een soort van standaard waardes om van te vertrekken?
     
  5. Rubaaaa

    Rubaaaa

    Lid geworden:
    21 jun 2013
    Berichten:
    1.376
    Locatie:
    Gouda
    motoren goed aangesloten? bordje de goede kant op gemonteerd met de pijl naar voren?
     
  6. QuadRon

    QuadRon

    Lid geworden:
    16 mrt 2008
    Berichten:
    4.325
    Locatie:
    Belgie
    Op hoeveel staan je LPF filters?
    Als alles goed en juist is aangesloten ligt het probleem aan je Lpf filter instelling.

    In Arduino kan je de Lpf aanpassen
     
  7. Dennis Dierckx

    Dennis Dierckx

    Lid geworden:
    27 feb 2006
    Berichten:
    1.261
    Locatie:
    Gierle - Delft
    Ondertussen vliegt hij ;)

    wat met de pid waardes gespeeld,

    P van Roll en pitch op 2,8
    Yaw op 6 en dan doet hij het aardig

    I en D en alle rest heb ik op 0 ingesteld nu

    wist niet dat je zo'n ding zo hard moest fine tunen.. :/
     

Deel Deze Pagina