B
Bart1248
Guest
Hallo allemaal,
Ik heb sinds ik mijn standaard FP heb gekocht alleen maar problemen gehad met de 3:1 controllers.
Ik heb er in 2 weken 3 verbrand om de een of andere vreemde reden.
Opeens was het genoeg! en heb toen de FP omgebouwd naar een FP met allemaal losse componenten.
Een opsomming:
Brushless motor 3100KV + ESC 25A
Standaard tail motor
10A Advanced ESC for Brushed Motors 3S Lipo voor de tail [BA-PP-10C]
Servo 8g (Esky)
Li-Po battery 11,1V 1250mAh
Futaba GY401 Gyro
Mini receiver 6CH
Super skids
Lipo saver 3S
FC18 V3.1+
Dat was het wel zo'n beetje
De 401 is een beetje overkill. Voor de FP heb ik normaal gesproken de EK2-0704A Head lock gyro zitten.
sinds ik met losse onderdelen ben gaan werken heb ik geen goede controle meer over de staartrotor.
De heli is perfect uitgebalanceerd en het CG ligt ook prima. De accu, hoofd en staart motor draaien uitstekend.
De gyro laat zich ook uitstekend afstellen.
Ziet er toch uit dat ze heli uitstekend moet kunnen vliegen toch?
Maar.. de staart blijft ongecontroleerd een overshoot maken.
Hierdoor valt er wel een beetje mee te vliegen, maar daar heb ik dan ook alles mee gezegd.
Zijn er mensen die hier ook ervaring mee hebben?
Hieronder een aantal foto's met de Honeybee FP X-treme
Esky met groene liposaver led
Rode led is de 10A Advanced ESC for Brushed Motors 3S Lipo voor de tail [BA-PP-10C]
Rode led is de GY401 gyro
Beide esc's
Stukje interieur
En nog een klein filmpje met het probleem.
Nog een klein detail, ik heb hier geprobeerd te vliegen zonder staartaansturing.
Kleine correcties om hem recht te houden. Er is duidelijk te zien waar het probleem zit.
Wie o wie kan mij helpen dit op te lossen?
[align=left:12a9eeff51][video width=640 height=480:12a9eeff51]http://www.aerodesign.nl/fotos/EskyHB.wmv[/video:12a9eeff51][/align:12a9eeff51]
Ik heb sinds ik mijn standaard FP heb gekocht alleen maar problemen gehad met de 3:1 controllers.
Ik heb er in 2 weken 3 verbrand om de een of andere vreemde reden.
Opeens was het genoeg! en heb toen de FP omgebouwd naar een FP met allemaal losse componenten.
Een opsomming:
Brushless motor 3100KV + ESC 25A
Standaard tail motor
10A Advanced ESC for Brushed Motors 3S Lipo voor de tail [BA-PP-10C]
Servo 8g (Esky)
Li-Po battery 11,1V 1250mAh
Futaba GY401 Gyro
Mini receiver 6CH
Super skids
Lipo saver 3S
FC18 V3.1+
Dat was het wel zo'n beetje
De 401 is een beetje overkill. Voor de FP heb ik normaal gesproken de EK2-0704A Head lock gyro zitten.
sinds ik met losse onderdelen ben gaan werken heb ik geen goede controle meer over de staartrotor.
De heli is perfect uitgebalanceerd en het CG ligt ook prima. De accu, hoofd en staart motor draaien uitstekend.
De gyro laat zich ook uitstekend afstellen.
Ziet er toch uit dat ze heli uitstekend moet kunnen vliegen toch?
Maar.. de staart blijft ongecontroleerd een overshoot maken.
Hierdoor valt er wel een beetje mee te vliegen, maar daar heb ik dan ook alles mee gezegd.
Zijn er mensen die hier ook ervaring mee hebben?
Hieronder een aantal foto's met de Honeybee FP X-treme
Esky met groene liposaver led
Rode led is de 10A Advanced ESC for Brushed Motors 3S Lipo voor de tail [BA-PP-10C]
Rode led is de GY401 gyro
Beide esc's
Stukje interieur
En nog een klein filmpje met het probleem.
Nog een klein detail, ik heb hier geprobeerd te vliegen zonder staartaansturing.
Kleine correcties om hem recht te houden. Er is duidelijk te zien waar het probleem zit.
Wie o wie kan mij helpen dit op te lossen?
[align=left:12a9eeff51][video width=640 height=480:12a9eeff51]http://www.aerodesign.nl/fotos/EskyHB.wmv[/video:12a9eeff51][/align:12a9eeff51]