Het is mogelijk dat de accu met 256mAh vol was volgens de lader, maar dat de capaciteit de eerste keer hoger was (maar dat zal dan 300mAh zijn of zo, maar niet gigantisch verschillend).
Het is mogelijk dat de standaard servo's minder stroom gebruiken dan de mini's of micro's. Het gaat tenslotte om (de energie die nodig is om de stuurvlakken in de juiste stand te houden * rendement servo) + energie die nodig is om de knuppelveranderingen te volgen.
Misschien heeft Luc minder duimbewegingen gemaakt (groter en regelmatiger vliegen)
Het rendement van de standaard servo's kan best hoger zijn. Maar er kan (met name op de hoogte servo) bij een minder goede zwaarterpunt instelling, een constante kracht nodig zijn om hoogte te houden. Bij normaal vliegen valt dit energieverbruik niet op (hoogteroer/richtingroer staat voor vlakke vlucht niet helemaal vlak) maar na uren en uren ......
Leerzaam resultaat dus ...
Het is mogelijk dat de standaard servo's minder stroom gebruiken dan de mini's of micro's. Het gaat tenslotte om (de energie die nodig is om de stuurvlakken in de juiste stand te houden * rendement servo) + energie die nodig is om de knuppelveranderingen te volgen.
Misschien heeft Luc minder duimbewegingen gemaakt (groter en regelmatiger vliegen)
Het rendement van de standaard servo's kan best hoger zijn. Maar er kan (met name op de hoogte servo) bij een minder goede zwaarterpunt instelling, een constante kracht nodig zijn om hoogte te houden. Bij normaal vliegen valt dit energieverbruik niet op (hoogteroer/richtingroer staat voor vlakke vlucht niet helemaal vlak) maar na uren en uren ......
Leerzaam resultaat dus ...