totale gewicht: 4.1KG
pixhawk: arducopter V3.1.5
3DR radio voor usb over 433MHz
hitech 2.4GHz remote
optima 9ch tx/rx
4x Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF
4x Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF RH
Nicely made composite Slow Fly E-Prop, Lightweight but stiff and durable
8x Tiger Motor MT2814-10 770kv
8x Tiger Motor 35A SimonK ESC
2x Turnigy 5000mAh 4S 25C Lipo Pack
quadframe.com Medium weight OCTOcopter frame with 21.5mm carbon arms
quadframe.com 200mm clearance landing legs
de copter ging bij een beetje gas geven naar achter kantelen.
ik heb eerst geoefend met zo'n goedkoop minihexa geval en kwam daar tot de bevinding dat het kantelen komt door iets te weinig throttle.
Ik ben dus na 2x kantelen iets meer gas gaan geven, maar om te voorkomen dat die crashte proberen te besturen. Het besturen wilde niet zo (wel op gras gekregen nog).
Na 15sec en 20meter hoogte is die gecrashed.
Er is niet gefilmed dus geen goed beeld wat er nou eigenlijk echt is gebeurd.
Op 2 armen van het landingsstelsel na lijkt alles nog compleet goed.
APM Planner V2.0.13 gaf/geeft wel aan dat die recht staat (pitch 0.1 deg)
zoals na de val:
ik heb de motoren/esc de goede kant op laten draaien (ondertussen niet meer 100% zeker van uiteraard)
aansluiting van motoren is volgens volgende diagram:
Motor Setup | ArduCopter
pixhawk: arducopter V3.1.5
3DR radio voor usb over 433MHz
hitech 2.4GHz remote
optima 9ch tx/rx
4x Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF
4x Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF RH
Nicely made composite Slow Fly E-Prop, Lightweight but stiff and durable
8x Tiger Motor MT2814-10 770kv
8x Tiger Motor 35A SimonK ESC
2x Turnigy 5000mAh 4S 25C Lipo Pack
quadframe.com Medium weight OCTOcopter frame with 21.5mm carbon arms
quadframe.com 200mm clearance landing legs
de copter ging bij een beetje gas geven naar achter kantelen.
ik heb eerst geoefend met zo'n goedkoop minihexa geval en kwam daar tot de bevinding dat het kantelen komt door iets te weinig throttle.
Ik ben dus na 2x kantelen iets meer gas gaan geven, maar om te voorkomen dat die crashte proberen te besturen. Het besturen wilde niet zo (wel op gras gekregen nog).
Na 15sec en 20meter hoogte is die gecrashed.
Er is niet gefilmed dus geen goed beeld wat er nou eigenlijk echt is gebeurd.
Op 2 armen van het landingsstelsel na lijkt alles nog compleet goed.
APM Planner V2.0.13 gaf/geeft wel aan dat die recht staat (pitch 0.1 deg)
zoals na de val:
ik heb de motoren/esc de goede kant op laten draaien (ondertussen niet meer 100% zeker van uiteraard)
aansluiting van motoren is volgens volgende diagram:
Motor Setup | ArduCopter
Laatst bewerkt door een moderator: