Goedemiddag,
Na lange tijd online kijken naar alles wat met FPV racen te maken heeft heb ik besloten ook zelf maar aan de slag te gaan met een FPVquad. Aangezien er online een hoop te vinden is, is het aardig gelukt om er eentje in elkaar te zetten:
Naze32 rev6 afroflight
GEPrc pdb en frame
emax rs2205S
emax bullet 30a esc blheli
frsky x4r eu en taranis plus (eu)
Na wat geknutsel zit alles aan elkaar en in betaflight werkt ook alles. Nu komt het probleem:
Wanneer ik de rx aanzet en de lipo aansluit op de quad en vervolgens de motoren arm gaan de motoren eerst normaal aan op de minimaal ingestelde waarde (1070) vervolgens wanneer een van de sticks bewogen wordt gaan de motoren stutteren (soort click geluiden) en dusdanig hard dat de hele quad gaat stuiteren. Wanneer ik met behulp van Betaflight de motoren test (1000-2000) doen ze het wel normaal.
Opties waar ik zelf al aan heb gedacht maar dus blijkbaar niet het probleem zijn:
te lange schroeven in de motoren.(anders werkt het via betaflight ook niet)
esc's draaien op blheli 14.6. met protocol multishot omdat de naze32 geen dshot accepteert.
Ook heb ik geprobeerd de motor pwm speed los van de PID speed te gebruiken in geval van cpu overbelasting
gyro en pid frequentie staan op 1kHz.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Na lange tijd online kijken naar alles wat met FPV racen te maken heeft heb ik besloten ook zelf maar aan de slag te gaan met een FPVquad. Aangezien er online een hoop te vinden is, is het aardig gelukt om er eentje in elkaar te zetten:
Naze32 rev6 afroflight
GEPrc pdb en frame
emax rs2205S
emax bullet 30a esc blheli
frsky x4r eu en taranis plus (eu)
Na wat geknutsel zit alles aan elkaar en in betaflight werkt ook alles. Nu komt het probleem:
Wanneer ik de rx aanzet en de lipo aansluit op de quad en vervolgens de motoren arm gaan de motoren eerst normaal aan op de minimaal ingestelde waarde (1070) vervolgens wanneer een van de sticks bewogen wordt gaan de motoren stutteren (soort click geluiden) en dusdanig hard dat de hele quad gaat stuiteren. Wanneer ik met behulp van Betaflight de motoren test (1000-2000) doen ze het wel normaal.
Opties waar ik zelf al aan heb gedacht maar dus blijkbaar niet het probleem zijn:
te lange schroeven in de motoren.(anders werkt het via betaflight ook niet)
esc's draaien op blheli 14.6. met protocol multishot omdat de naze32 geen dshot accepteert.
Ook heb ik geprobeerd de motor pwm speed los van de PID speed te gebruiken in geval van cpu overbelasting
gyro en pid frequentie staan op 1kHz.
Kan iemand mij hiermee helpen?
