De iets minder lelijke quadcopter v2

Thx Fer, nu nog de lucht in :D
Ik ga zo nog een poging doen om de Gyro's te reversen na wat gelezen te hebben, gisterenavond lukte het niet, ik doe nog wat fout. De led blinkt niet 10x las ik de pot terug naar 0 draai, maar maar drie keer, net als bij de Yaw voor het instellen van het motorbereik. Nodeloos om op te merken dat draaien aan de zendersticks dan geen zin heeft.

Ik was van de vorige quadcopter gewend dat bij de lipo beet houden voldoende was om af te stellen. Deze zit wat meer achter en de roll staat echt verkeerd om, nu heb ik een prop minder :) weer wat geleerd.
 
Dat 3x blinken doet hij bij mij ook, en als ik de boel omgedraaid heb dan brandt hij niet continu maar blijft hij knipperen.
 
ooooooh, dat lukt wel, dat is inmiddels een paar keer gelukt, dus dan moet ik even kijken wat ik nu heb :) maar klopt het dan dat de range ook omgedraaid is ten opzichte van de oude firmware?

Bedankt Douwe, nu kom ik weer verder!
 
Hum, het is toch net even anders. Op de axes van de linkerstick reageert het wel, daar draai je ook de range van de pot mee om, op die van de rechter reageert het (nog) niet.
 
Dat is niet helemaal waar. Dat is afhankelijk van welke Sender je gebruikt.
Bij mijn zender is tegen de klok in 0. Wat overigens ook makkelijk is om te draaien door bij het omkeren van de gyro de gasstick omhoog te zetten

Staat overigens prima beschreven in de Rcgroups draad
Zal zo even de linkjes opzoeken
 
Graag, ik kom er ff niet uit zo. Het omdraaien lukt dus blijkbaar wel. Op de yaw reageert het ook, maar da's allebei de linkerstick.

Edit: Check!
Ik had de D/R range van de aileron en de elevetor nog op 50% staan, dat waren de HK instellingen. Nu staan ze weer op 100% en het werkt uiteraard gewoon weer. Moeten ze na instellen weer terug op 50% ? Dat waren de instellingen uit het boekje.
 
Laatst bewerkt:
Je hebt ook ergens een lijstje (per merk zender) met welke kanalen je allemaal op je zender moet reversen. Bij mijn spektrum waren dat alle kanalen behalve throttle.
 
let even op dat voor 4.7 een andere motor volgorde heeft
Links voor motor 1
Links achter motor 2
Rechts voor motor 3
Rechts achter motor 4

Gyro omdraaien
RC Groups - View Single Post - Improved firmware for the KK multicopter, also the HK KK.

Potmeter omdraaien
RC Groups - View Single Post - Improved firmware for the KK multicopter, also the HK KK.

Basis instellingen potmeters 4.7

Roll pot = p: 50%
Pitch pot = I: 0%
Yaw pot = PI: 50%

De functie van de pitch pot:
bij het opdraaien van de pot verhoogd dit de stabiliteit bij Fast Forward Flight.

Overigens vlieg ik ook met 50% DR en ietsje EXPO
 
Ha ha, eerst even iets beter weer afwachten.
Of ik neem 'm mee naar mijn werk, dan kan ik in de lunch in de bunker vliegen ( was vroeger een windtunnel ). Het wordt alleen woensdag voordat ik weer op m'n plekkie op kantoor ben, ik weet niet of ik zo lang kan wachten :mrgreen:
 
Bij deze wil ik nog even de gelegenheid aangrijpen om iedereen heel hartelijk te bedanken voor alle input! - You know who you you are :)

Dit was een uiterst leerzaam bouwproject en het begin van alweer een nieuwe dimensie in deze hobby :) Vervelend allemaal :rolleyes:

oh, @Johan: Alles zit vast met stopmoeren ;)

Hoi,
Arthur.
 
Ha ha, eerst even iets beter weer afwachten.
Of ik neem 'm mee naar mijn werk, dan kan ik in de lunch in de bunker vliegen ( was vroeger een windtunnel ). Het wordt alleen woensdag voordat ik weer op m'n plekkie op kantoor ben, ik weet niet of ik zo lang kan wachten :mrgreen:

Haha, ik weet wel zeker dat je niet kunt wachten. Trouwens een woonkamer van 5x5 gaat ook prima hoor :cool: (hopelijk ziet m'n vriendin de deuk in het laminaat in onze woonkamer niet :rolleyes:).
 
Ik heb de maiden toch maar even uitgesteld.
De reden hiervoor is dat ik me tijdens het afstellen realiseerde dat de "roll" correctie niet of nauwelijks werkte. In eerste instantie dacht ik dat dat normaal was voor een "X" configuratie ( in "+" werkte het eerst wel), maar ik bedacht me al snel dat dat natuurlijk niet het geval kan zijn. Het was echter ook niet logisch om aan te nemen dat het dan komt door het flashen van de "X" 4.7 firmware ( dan zou er iets fout gegaan moeten zijn).
Ineens herinnerde ik me weer dat het kapje van van 1 van de gyros los was gekomen tijdens het los schroeven van het board van het oude frame. Die heb ik toen voorzichtig met 10 seconden lijm vastgezet en daarna nog wel getest en in orde bevonden, maar dat was gelijk daarna. Blijkbaar is het later toch mis gegaan want het is ook precies de "roll" gyro waar dat speelde. Er is nog een extra bordje onderweg uit HK en die zou zo'n beetje moeten landen, dus daar wacht ik dan nog even op. Beter even geduld dan een hoop schroot... Da's dan weer het nadeel van zelf een frame bouwen. Stuk is ook echt stuk. Alhoewel dat dan weer ruimte geeft aan verbeteringen die ik nu al zie :D
Word vervolgd,
Hoi,
Arthur.
 
Mooi project. Vandaag mijn hobbyking bordje, motoren en regelaars ontvangen en ga zeker ook zo'n dome halen. Nu nog even wachten tot januari want dan krijg ik de motoren en de regelaars als verjaardagkado. 10mm profielen heb ik bij de hornbach gehaald, maar misschien ga ik toch voor de 15mm.
Succes met de maiden.
 
Back
Top