ArduCopter my story

Even een update!

Motoren waren gisteren binnen. Heb gisteravond nieuwe armen gemaakt. Deze keer geen 30cm, maar 25. Dat scheelt gewicht en ik kan er 4 uit een meter halen. Dus een stuk minder rest afval. Daarna heb alles weer gemonteerd.

Vandaag de voet weer recht gebogen en een nieuwe kap gemaakt. Daarna even achter het huis gevlogen. Hij is niet helemaal stabiel, maar hij vliegt weer. Lijkt ook iets feller te reageren. Kan aan armen liggen of aan .48 dat weet ik niet.

Waarschijnlijk ga ik morgen weer aan de leds denken, zo eerst visite.
 
Gisteren met visite naar een grasveldje geweest. Vloog net zo goed als voor de crash. Daar ben ik al heel blij mee. Ik hoop vanavond verder naar de leds/relay te kunnen kijken.
 
Dat ruikt naar een slecht contact of slechte soldering ?

Ik heb ff wat waardes langs laten komen, maar ik weet niet eens hoe ik ze goed moet lezen. Dus ik heb ff een screenshotje gemaakt:

batteryvalues.jpg


Dit is een connectie met een battery en de usb.

Volgens de MissionPlanner heb ik 17,498
Volgens mijn battery tester heb ik 11,3 volt

Ik hoor graag wat je er van vind.
 
Laatst bewerkt:
Back
Top