Bouwverlag Engelse stoomsloep GWYNETH

Wat nu tegen valt is de mate waarop het systeem lineair op druk komt.
Kan er niets van maken, klinkt vreemd
Als er geen lucht in het systeem zit en je drukt tegen de pomp, loopt normaal meteen de druk op.
Stop je met de pompslag, kan de druk iets terugzakken als je pomp-persklep tijd nodig heeft om te sluiten.
Loopt de druk niet meteen op, kan het zijn dat je manometer stug loopt.
 
Ik heb er nog even naar gekeken. Doordat er een luchtbel onder de manometer blijft staan wordt de plunjer automatisch terug gedrukt. Dat betekend in ieder geval dat de bovenste terugslagklep niet lekdicht is, of de kogels moeten zoals Harm zegt er inderdaad lang over doen om weer in de zitting te vallen... Maar dan ook errrrg lang :weetnie:

Ook zie ik dat er na lange tijd langzaam water komt uit de aanzuigleiding, dan zou de onderste kogel ook niet helemaal waterdicht zijn. Al met al een resultaat dat nou niet helemaal is wat ik gehoopt had van een commercieel handpompje. Maar eens kijken of ik de zittingen wat kan oppoetsen zodat het wel lekdicht raakt.
 
Doordat er een luchtbel onder de manometer blijft staan wordt de plunjer automatisch terug gedrukt.

Nu als stoombouwer. Wat zit er tussen de ketel manometer en de zwaanshals om te voorkomen, dat de stoom bij de manometer komt?(LUCHT)
Gaat de manometer met keteldruk verhoging gelijk naar maximum?
Eigen ondervonden harde praktijk. De voedingspomp leverde voldoende druk/hoeveelheid, maar de ketel werd zeer langzaam bijgevuld.
Oorzaak van het probleem, zoals ik eerder had aangegeven, bij één van de gesoldeerde aansluitingen, was het soldeer in de pijp gekomen. Luchttest, helemaal open. lucht heeft nu eenmaal een kleinere dichtheid, dan water.
 
Oorzaak van het probleem, zoals ik eerder had aangegeven, bij één van de gesoldeerde aansluitingen, was het soldeer in de pijp gekomen. Luchttest, helemaal open. lucht heeft nu eenmaal een kleinere dichtheid, dan water.

Aanvulling; de bypassafsluiter met veerkracht gesloten plunjer ging dienst doen als overstort.
Mijn voedingspomp heeft zachte dichtingen op de kleppen, O-ring afdichting.
 
Dit weekend heb ik mijn CNC-freesbankje opgehaald (die stond tijdelijk in een opslag) en een plekje gegeven in de schuur.

De draaidelen uit mijn eerdere bericht hebben nog aardig wat nabewerking nodig. De zitting voor de stoomdom moet voorzien worden van de ronding van de ketel zodat de delen netjes op de ketel aansluiten. Het was weer even zoeken hoe ik het CAM programma het meest efficiënt kon laten werken. Na het eerste onderdeel heb ik een methode gevonden om het in een uur te realiseren, dat is mooi voor de twee delen die zullen volgen. Nu is het langste wachten op de Loctite die moet ‘drogen’ maar gelukkig nog genoeg te doen.

Het contour van het onderdeel gefreesd in aluminium. Door in alle CNC programma’s het nulpunt gelijk te houden kan ik eenvoudig van 2D naar 2,5D overschakelen zonder opnieuw uit te moeten klokken. Alleen de hoogte moet ik opnieuw instellen bij het wisselen van frees.

uLi0Ay2BKyxEiseZaeRtRzlYei5xi0I3vLC6Soiypd2DEZxoZkQkxGGkmjaFOtE3CWschXiHbSkKxW4VrH8sAUrlSxYCp6c69ikjwAGCe7jjvJgr3c6r2bcWUjDXW4QUdUgYJWMe5A=w800


Xp4DEGFOa0yfxFAbUPD3mppLw0YeuZd1cYylsyd_3o052E--lzJA-4xPMSoUuhEPWE3tj1cAXENxm2irdZvs6xSAMZ_CQ4kLMdeV1sDHwCD55t83OLCr5_0zg8QnD1opNyM0zB9-_g=w800


eKfMrqv4HG8ji7xWb-YoeIz_h0-wTOhQGnDiLYEi5hVTTLNGK8kl5iGkbz8wMVbz4XGMathO0WJRv_MEHxJXhRCD-9vK0arUmRa3W0ABnR5fma4BFfgh7k5ZaMISp5-0nlhawEumZA=w800


5caGSxCs9gDENPuiO5CDqjqvg-lNYWzn8exT7AxiVbnmEK6IT5RXEtLK0ThCVmZFbkpdPcB_EnVm4I4vc53GduH9fbEVJSlxPue7LuiuI4FGN-kcyNy73BuJB3iuaCYDHtLM2Os63Q=w800


-IsJUREBBD3ngjq8bK9XAhanPp-nYr4C_yfOx_SvD1Rsv875s4XCX2bwZ-2b8-wPeyOJbEHiaCVtVvf8h8u7uaFXIznPRBfNyfTcUHjbcqPnZhNqHUIToL5q2HEqt6P3lwZaHWTv_g=w800


De zitting voor de stoomdombus met de stoomdom bus samengesteld op de ketel.
46sNQyGVpbGhzjaa0ho3VFU4L_eh-Nmbzp60SYCVylYAWYowNvrd0wUeiVAnr2l4KPkRElaVVxo7N0dFtLeD3aCEdegrwlYiMA2ntIpdKGh6TAdHqhmZAahTbNNB3TUMdN7VIIiKZg=w800


Deze week nog de zitting voor de schoorsteen en dan zijn alle delen die vast aan de ketel gesoldeerd moeten worden klaar!
 
Laatst bewerkt:
Aluminium mal frezen voor de positionering en daarna de bronzen bus vastlijmen met loctite 638. Voor het loshalen even verwarmen (niet heet stoken) en de boel komt weer los van elkaar.
 
Dit weekend heb ik mijn CNC-freesbankje opgehaald (die stond tijdelijk in een opslag) en een plekje gegeven in de schuur.


7oJUhuBPGEf-rj35KErY92fkOcRXQX1IIDK_ycm199kcuZQbqgWharYoc0gEi8UZ4JawmqQ-CJB2MwjoAGrhKdus2Ok1-P-HBuwzpikXC08lc6WlodkI455VAupzO-PNonkgAxIA53MDL5NdGGZb5-fEvBmGEHBbtMDD5Cwn27MRlwYuJxidIOGQ7sYwC63Tb_JQ7o9cQ_3QhTjPp66ZWFBUFe0dZAXygH4kr6T5U6aGCkUXw_rXoOb78vZ-nKDDWLo7b1O6SgV42-ybpZNSreVfbmz2wyoUzzV04a56O9HeeoSrnM9qsnI_Yc0clJOOaxo-0ag99ypLpj-7D1HxcjaPooPnTn04kFhFIYJSSBbZ7p0pKtIO4qkTQUaBJNhNBhXLerkSkZLyMaYwpCnKduFebGUmlkABsK81uQOUXpS2c-L37IED-TVrN5oZqwBdaMIE27-YxdiIQA_Ji3ydl3o9NJf952DLFj-ejsLS9kl4Xn3ENOcjwHj34OyDkX2h5V-TvwyNPI9YVCVg0zDVUvvKpkEJ2TF3c3Mb-noeqtjjlYTGRSRvumbZeZOgwwLVca5KPS_SYJNA8pXgI3IlKzBVyXVDsrp-9tAIZEY=w1288-h966-no


R_tt2Yu2JClP3L-yZE5lSHSUgfWp-I3yYgLGVczeiK67ylBmjNtL8ZA5REbavHTxa6cunOmpZ-jQwzOrAxYzFea8WXljopyjOK97eY77W9hsir2ZC8658p8qUf8Daa6ArRo9JwytttkAoOB5Hwz2ocroXNe0fEXEJK5nRVOPF3awUtt8C1qZGj5abUJi-nEOcAb-i3Gws6jrx_iguidTm9Y8t25ybuk5x2ujGUNGFo_qwMx6ugOZAJMJtawyIj-T2MdRbO8frXrulpX9aOhyIRxC-3XYxG1Frap9gQxHNfLnABFjXMqdFxI_9hddsWeC8wl9LRygBpNp95-lYaQirsutQF3MFzzpMI-hBYJ1Jc_mf4_dDn622MUR-H_qm0909I0BR0l6ajxnlYGYiWWZZ2Z5TZbITvSYAWN2RGiD3g8dbP4r86gOMzvMMGPZbWXG9IGl4J7QkSOkRtYooFY03xVDpXC1MvsaLN_hUsiHyJ9YyTqqzmyGQ3wvn3QTg2GCBgWKhJc6_XqdgM5PktD3j53L-H15jKNaUnYRt9NiTECPJrNbiw17BEw8sIoYfQVYexUbt_B5foEm6YNzEY6lJEbhaeTZqBvj2UYeL_w=w1288-h966-no

Crispijn,
Het is op de foto's niet zo goed te zien maar is dit een tot CNC omgebouwde MF 70 van Proxxon?
 
Ha Bert, het is inderdaad een Proxxon MF70. Een aantal jaren geleden heb ik deze voorzien van een overbemeten besturing met het idee dat ik de frees later eenvoudig zou kunnen vervangen voor een zwaarder model met behoud van besturing (voorbereiding van de 4e as is gerealiseerd). Voor nu voldoet het machientje nog voor veel doeleinden maar het heeft zeker beperkingen. Het motorvermogen is laag, de aanzet is maar beperkt en het bed is niet erg groot. In theorie is de maximale verplaatsing 134*46*70 (X*Y*Z) maar daar gebruik ik maximaal 4mm minder in praktijk van ivm de eindschakelaars die ik op het freesbankje heb gebouwd. Stukje behoud van gereedschap gaat dan boven het bereik van de frees. Het lage motor vermogen zie ik trouwens vooral terug wanneer er gaten geboord moeten worden. Gaten boren (2mm max) ondanks regelmatig lossen van de spanen is erg zwaar, de motor loopt bijna terug tot toerental nul. Oplossing daarvoor is het centeren van de gaten met een boor (max 0.5mm diep), en later op de kolomboormachine de gaten boren.
Het was een erg leuk project in de tijd. Ik heb veel geleerd van het uitzoeken van de juiste componenten en de afstemming daar tussen.
 
Ha Bert, het is inderdaad een Proxxon MF70.

Ik dacht het al te zien.
In het verleden heb ik die van mij ook al eens overwogen om hem via een ombouwset naar CNC te verbouwen maar ben daar bij het lezen van de kosten, de ervaringen bij andere ombouwers en het feit dat het toch best wel een relatief kleine machine is weer van terug gekomen.
Af en toe kijk ik nog wel eens bij of naar een maatje groter maar de prijzen daarvan zijn - alle waar naar zijn geld meegerekend - voor hobbygebruik zoals ik dat doe niet echt leuk of interessant meer.
Eigenlijk kan ik het meeste wat ik wil wel met de MF70 maken en er moet toch altijd nog iets te wensen overblijven :D.
 
Afgelopen week weer het een en ander kunnen doen. De zitting voor de schoorsteen is af en de stoomdom is gereed. Daar zat al met al nog een hoop werk in maar ik ben blij met het resultaat! Hier een serie foto's met soms wat tussenstappen zichtbaar.

HlIzhrGuO5ZHpu3jZx0TGxybQ85l-Pdk6QcqcGo7-8tQEiUpRexbgRMKbG0YgimyeDz1GrgILI3Gn5iHmw4XV-_KNqtrFppjbXG9lROgjC7kC3v5Ftqii_SalwlzNKkYerCfb5H0jA=w800


Hier de plaat in de stoomdom die waterdruppels moet tegen gaan in de stoomleiding. Weet iemand hoe dat heet?
J7NoC0CpjbqYXq9m9nFYCn7DSlgPBIO969sz_Frj4v2zkQZI9w91iI2rWSf0RNnFbeuqioJSsYazL2hukmqfobWcOsOxwnonCl3h_pW-0iJ2JJgM_5j2iG9vDrEjIl7cFjGLM1IwqA=w800


De stoomdom krijg drie aansluitingen. De hoofdstoomleiding naar de oververhitter en daarna de machine, de stoomfluit en een die ik later mogelijk nog ga gebruiken voor de gasregeling. De drie bussen zorgen voor een vlak waar een koperen ring voor de afdichting kan zorgen.
FtoC_UUcAiBVBwO-YUiQA68nSU_5zJB3YqEyezN1lCzVjhsAg8ZHvmaUwv4AG4lVhtri3tK0pYRsZgnuo8Cl8aodoD_xS4qvJ_h4aEBgbW50ULzh1D4WUXTo4AjBi_bglig2NStp0w=w800


Met twee verzonken boutjes waar weer een gat in getapt is worden de busjes op zijn plek gehouden tijdens het solderen. Het koper draadje houd de derde op zijn plek en is om het boutje geslagen. Het was wel goed oppassen tijdens het solderen dat de boel niet per ongeluk werd aangetipt met het zilver staafje.
l_OJB78NUm8yokt_eYR30qt3iBOVfiMqqGXFs-noSYRHEJn4xf2hmjDKrh3FTuNOda4AEARo2XkmHKwAy7WBeUdaNdJK3sbsRnzNmdC5u2ebtDwSO-wU0LDr9-JstoJbLzLPD_1TXQ=w800


Na solderen en wat polijsten ziet het er dan zo uit!
CGgKh5zr-7GICRZ5Bnp38LpDpkX-X9XGlw-LFpC_5afCy-AC_UB35wltdZBIApbAH4MuhdBh0Q1MA2eEZkDiKh7Tn_fmDHIbw3bo-cCwZUl6GdPADKMOyOHMg8w0k31aLhmwTQSagQ=w800


Er zaten een aantal spannende bewerkingen tussen in het hele proces maar ik ben erg blij met het eindresultaat. Nu stond het in de planning om dit weekend de ketel te gaan solderen echter het weer zit niet echt mee. We gaan het zien! Fijn weekend allemaal!
 
Laatst bewerkt:
Het was wel goed oppassen tijdens het solderen dat de boel niet per ongeluk werd aangetipt met het zilver staafje.
Nu stond het in de planning om dit weekend te gaan solderen echter het weer zit niet echt mee.
Ik weet niet wat ik hier nu mee moet.
Ik wilde reageren op dat koperdraadje, maar lees meteen dat je het al gesoldeerd hebt.
Kom ik aan het eind van het verslag, lees ik dat je nog moet gaan solderen...................

Het ziet er wel netjes uit zo.
 
De stoomdom is gesoldeerd en klaar. Met het solderen dit weekend bedoel ik het solderen van de hele ketel. Dat was inderdaad niet helemaal duidelijk.
 
Mensen bedankt voor alle complimenten en de goede ideeën voor de naam van het onderdeel. Zal ik het dan maar stoomzeef noemen? :friends:

Vandaag geen ketel gesoldeerd maar ik ben wel even buiten bezig geweest met het voorbereiden van de houten bekleding. Uit oude drempels maak ik kleine latjes die om de ketel gemaakt worden als isolatie. Voordat deze er erop gaan komt er nog kurk en een dunne messing plaat omheen. Hier heb ik van de cirkelzaag een tijdelijke tafelcirkelzaag gemaakt Werkt prima, maar het blijft natuurlijk opletten.
i6sD4MZfjK7f--3dKWrpG1HmvxPTiCocpzWShnxSM3fbCS5XOInsqKa3JjjC9Z3Qvxiawkyet8nFnw6eRwIxzjB1oGjweZHYMuaY7771vSTJfRZfOLm2vbqo_8KSRqXQs0tHImwFSA=w800


Na het zagen moeten de gezaagde kanten (zichtzijden) nog afgewerkt worden met de van diktebank. In de handleiding van mijn tweedehands vandiktebank staat niet duidelijk de minimale plankdikte die je met de bank kan realiseren. Het leek 2mm te zijn - precies wat ik nodig heb. Voorzichtig heb ik steeds een halve slag aan de spindel voor de hoogte verstelling gegeven maar helaas is de vandiktebank nu stuk omdat de tandwielen van de hoogte verstelling beschadigd zijn. Hierdoor lopen de twee spindels die de hoogte verstelling realiseren niet meer gelijk omdat er soms een paar tanden worden overgeslagen. Het kunststof heeft al bij weinig kracht de geest gegeven :hammer: Blijkt na een zoektocht op internet dat de dunste plankdikte 4mm is.

ZS8M2oetp_WUoEk-Nvp8zRfj9SEsiXadgenQCip0mU_lKXtG_C8Q7CzDjIBM-_Dukq0bbGvDJT1gLe-rtOQQzt3kv99xBwUg7j1hCmh6n_hx7q-opDWaDjKRfazFhNITBXeYOJikng=w800


En de boosdoener in detail
qtSBg5Ji3bhhQjCWxHpAGfVb76Tju5JWzY1rOPKoBiAqjU9eLOY4bM4UoC66HY9I9ihQzlkqEicfNNj7oyqFbg1HjGfQUY4ZYxihfYE-VUtYjXv__UBn8vJB727t7rlj2npimpc71A=w800


Nu op zoek naar reserve delen want ik zal niet de enige zijn die dit probleem op zijn hals gehaald heeft...
 
Laatst bewerkt:
Prima exploded view met te bestellen spareparts gevonden! Nieuwe onderdelen besteld, levertijd kan tot twee weken oplopen. Even afwachten nu!
 
Mensen bedankt voor alle complimenten en de goede ideeën voor de naam van het onderdeel. Zal ik het dan maar stoomzeef noemen? :friends:

Vandaag geen ketel gesoldeerd maar ik ben wel even buiten bezig geweest met het voorbereiden van de houten bekleding. Uit oude drempels maak ik kleine latjes die om de ketel gemaakt worden als isolatie. Voordat deze er erop gaan komt er nog kurk en een dunne messing plaat omheen. Hier heb ik van de cirkelzaag een tijdelijke tafelcirkelzaag gemaakt Werkt prima, maar het blijft natuurlijk opletten.
IUDi29Hbq07sTX7StwRe013b7n3jRqPAix2MLW1_M2bAc1lVZ3pYM0VW-E6WJ83T0EARXM4DhOKREwj38c2LOiwQ8I6Qxc3ULjPp3r04LkamtF2_u9ndLUI38WPjVG7Npk27amDwjtWbhidX_VrPIliqsJZVc5SHjh3o2bPuuQdyQgwy7iCrmZYFP2ZqQHN4nv0CEjr-itd_TVHAXq0z3sl22dd8AfWwNVNzXIipssuezT9MH9zhmN36KRFv1qUfIxD7v7Du9ydHDxKXssSdswbTJzu9si_U8UaBeHDRUANh3Ems38Uj1SMk784RVfSWFvBx2fbom7EF2kzk1umRemOteZ1S8ByTheHtlYap_L7GsRz2GntHY4P_ODLS_3vyCJt0PWwFjO5-DD6ZRLLFGtNETKEljkL6D1DgI6zw761AeGZ1ElHuNeFG1z_AZ0KcmYVv9I_COFDDaYWN5p_i8HaRbEDbPTY5OqJwGNxh_ztYvXHqWEwj3DtLrkjBUdHCekXPgzmh2RHYkuZ06iolsIz23aZUQrd6nOdfAvBMsgcGBej6QhQ30GbPR4EEvQ8MQ9kaN_E34PE9MzazBTaZVKKNGYRe68wWqTFEVo8=w1288-h966-no


Na het zagen moeten de gezaagde kanten (zichtzijden) nog afgewerkt worden met de van diktebank. In de handleiding van mijn tweedehands vandiktebank staat niet duidelijk de minimale plankdikte die je met de bank kan realiseren. Het leek 2mm te zijn - precies wat ik nodig heb. Voorzichtig heb ik steeds een halve slag aan de spindel voor de hoogte verstelling gegeven maar helaas is de vandiktebank nu stuk omdat de tandwielen van de hoogte verstelling beschadigd zijn. Hierdoor lopen de twee spindels die de hoogte verstelling realiseren niet meer gelijk omdat er soms een paar tanden worden overgeslagen. Het kunststof heeft al bij weinig kracht de geest gegeven :hammer: Blijkt na een zoektocht op internet dat de dunste plankdikte 4mm is.

ITlro4QMw0-4UD69Z7k97uG3WnDS-n9thDUWDl7GztFJ_wu0P4vMLSjYvPbth9Rb5HcG916u6Ro17IRUjUeCVMkO5-Oc0xwRpdpOQpogzFdT6vaL_PB4IhcqOXx7E5e-aHUmaggrr0s1-jo-P5YBVdKHKJB6s9bpPbxwqELZdnzafJflc52PrM461ZF4K9VKRi0sCa2Y5iDd92Yz2JHshTcVziK4Qqlk-gmda-2p0ei2ILDF5phWQ4MgRusTezk5YOAZodS7k4QvLFg-zBrpjxQbnUveeWFgx4w-KGXkytH5OzT8FXqhvJKmN6NqZIoMHDbN2SJbUBcopvPxaG-io2q6aTMTDpcpjYznl_0pPPMHnArkPVRUkd18arxQfxmcvkaeVyxxMA-IAHrTPgni1rmQaOZTwKZ0V3aCrq5eXfc8yImiVSWJGi-h1FPifhxslqI8sMsnTiY2IGQ9fcN31m1lS1IbWOilq1UvVGb7agIQJJ583sU6zNvCb4C0C3qKx75EYjxdUlBu3vTEhrYJzVslTUk_aJ7WBFzBlF6mQPG8MH99bqdKa34VbR4XzUSjomFFRlCsuqiXnIE6E37fJLzuaOZTjcA1JtPWBbc=w1288-h966-no


En de boosdoener in detail
NkY_TDR--xoAW1DJU7dC3VggecSoguyeGBWS7pcTDOI1ijFVc4ovXYqSrr4GcKng0ipLzOrhVwtXywgO6mbtfois2YilsolRZbeqHX6wlVvwxPfChcCKzZbgIeaaow881dzVO0v3ds_qT-Pnk2XT8fp5jYVUdxY1OoTqXS-vYN5nhp_6NO0Ezwy_CYa1ekum39abekvL8ck2OzMF4Zy4HQvdwsnRMbAsf4RKutb26Wx9uFBJ6ou7EH-urbFftVY-6yKjdphCicWcHkSlcI7k1YgCUEaCKgKL-grBFoWMsDTfBqEvVI6p8xCm9ZkpKEtFxvJ1mLrJjRS6huHLjTMwJ0GNVF-6dh91P2ZrJouCnRl9Bq24rJVOE6WNfaPCN7IrVJL3wctvMB_t9znPzc9gFpdUxB9RP8WJp_sAuGNjp_9E46BiKR56i8-JZcK56cQpOMcNsbHJG2P7jixhavEqxhMWfHyNANLPmefhCCgZC--75-qfVQr7vpnNLkg7PadHJz6PNP1HnUbRj6NR57C-35tUMUFksnXtIb0HW_N5GnQve5PQbnxU11Qcj8YppklaZQCU1zYQJO8sv5IcTpx411HlUgzX_Hb_I_kRHm0=w1288-h966-no


Nu op zoek naar reserve delen want ik zal niet de enige zijn die dit probleem op zijn hals gehaald heeft...
Voor de veiligheid en gemak met het zagen, als u een stuk dun plaat materiaal vast maak on de onderkant van u aanslag latje en deze opmaat inzaag dan heb je een dicht tafel om op te zagen, wat de schaaf betreft als u een stuk plaat materiaal met een lat over dwars on de onderkant maak en dit op de tafel leg dan kan u dunner materiaal schaven, wel goed op de nerf richting letten.
 
Back
Top