B
Bontie
Guest
Beste modelbouwers,
Ik ben bezig om mijn oude (goedkope) offroad 27Mhz Rc auto om te bouwen naar 2.4Ghz.
Hiervoor wil ik mijn Graupner Pistoolzender en ontvanger de X-3S gebruiken, een Hobbyking Eagle 30A Brushed ESC en een NIMH 7.2V 4200Mah LRP accu gebruiken en de orginele Brushed motor en stuurServo die er al in zitten.
Nou heb ik de 27 mhz print er uit gehaald en de nieuwe onderdelen geinstalleerd de ontvanger en zender hebben verbinding werken verder heb ik tijdelijk een digitale servo aangesloten (om te testen voordat ik de analoge aansluit) van graupner deze werkt ook.
ik maak gebruik van het 5v linear BEC systeem on de ontvanger te voeden.
Het probleem is dat ik de aandrijfmotor niet aan de praat krijg, deze doet niets en de turnigy esc geeft steeds een beep... beep... beep.. toon af met 1 sec tussen de tonen, volgens de trouble shooting is de reden "Throttle signal is irregular" Hoe kan ik dit oplossen?
Ik heb van alles gecontroleerd zover: jumper setting, kabels, solderingen, stekkers en ook een andere brushed motor van een heli maar bij deze motor exact het zelfde probleem.
Wie zou mij hiermee verder kunnen helpen, ik heb op internet de hele nacht rond gezocht maar, toch kom ik er niet achter wat nou de oorzaak is en hoe dit op te lossen.
Kan ik tevens mijn analoge stuurservo wel gwn aansluiten op de digitale 2.4ghz ontvanger van graupner? omdat deze maar 2 dragen heeft i.p.v 3 of is dit dan gewoon de + en - van de servo naar de ontvanger ?
Met vriendelijke groet,
Bjorn.
Ik ben bezig om mijn oude (goedkope) offroad 27Mhz Rc auto om te bouwen naar 2.4Ghz.
Hiervoor wil ik mijn Graupner Pistoolzender en ontvanger de X-3S gebruiken, een Hobbyking Eagle 30A Brushed ESC en een NIMH 7.2V 4200Mah LRP accu gebruiken en de orginele Brushed motor en stuurServo die er al in zitten.
Nou heb ik de 27 mhz print er uit gehaald en de nieuwe onderdelen geinstalleerd de ontvanger en zender hebben verbinding werken verder heb ik tijdelijk een digitale servo aangesloten (om te testen voordat ik de analoge aansluit) van graupner deze werkt ook.
ik maak gebruik van het 5v linear BEC systeem on de ontvanger te voeden.
Het probleem is dat ik de aandrijfmotor niet aan de praat krijg, deze doet niets en de turnigy esc geeft steeds een beep... beep... beep.. toon af met 1 sec tussen de tonen, volgens de trouble shooting is de reden "Throttle signal is irregular" Hoe kan ik dit oplossen?
Ik heb van alles gecontroleerd zover: jumper setting, kabels, solderingen, stekkers en ook een andere brushed motor van een heli maar bij deze motor exact het zelfde probleem.
Wie zou mij hiermee verder kunnen helpen, ik heb op internet de hele nacht rond gezocht maar, toch kom ik er niet achter wat nou de oorzaak is en hoe dit op te lossen.
Kan ik tevens mijn analoge stuurservo wel gwn aansluiten op de digitale 2.4ghz ontvanger van graupner? omdat deze maar 2 dragen heeft i.p.v 3 of is dit dan gewoon de + en - van de servo naar de ontvanger ?
Met vriendelijke groet,
Bjorn.