Hier maar even plaatsen.
Vorige week (7e meeting) mijn Nemo laten zwemmen. Wat blijkt ?????
De nemo is niet bang voor water !!
In mijn TX en regelaars zaten wat vocht druppels en uit de neus liep wat water.
De RX en mini osd waren kurk droog.
De camera had echt met zijn lens DIEP in het water gekeken en hing onder het wier toen we de nemo op de kant trokken.
Vandaag alles 1 voor 1 weer aangesloten en waarempel
ALLES electronica doet het nog !!!! Jippyyyyyy
Hoe is de te waterlating tot stand gekomen ??
Ik vond de Nemo altijd wat "zompig" vliegen, geen 3D-er zoals ik van andere toestellen gewend ben. Maar ja het is ook een wat lomp vliegtuig dus nooit aandacht aan geschonken.
Met VOLLE FPV gear gaat het gewicht natuurlijk behoorlijk omhoog.
In mijn laatste bocht had ik vol aileron maar lag de Nemo maar een klein beetje uit horizontaal.
Het blijkt dus dat met de standaard constructie de ailerons het gewicht niet aan kunnen welke ik totaal ingebouwd heb.
Ga nu de enkele servo vervangen voor 2 servo's en deze direct de ailerons laten aandrijven.
Hoop het vannavond allemaal weer op de rit te hebben.
Zal kijken of ik een filmpje / foto kan plaatsen maar wilde even het goede nieuws delen hier.
Hugo nog bedankt voor het helpen met het vinden van Nemo !!!!
groeten
Frank