Satoer
Forum veteraan
Nou, het is eindelijk geschied hoor. Mijn hummingbird heeft gevlogen!!!
Omdat ik een defecte Phoenix 10 in mijn heli had en ik het wachten helemaal beu was, kwam ik op het geniale idee om mijn Kontronik Beat 40-6-12 uit mijn logo er in te solderen (Jan, dit keer zonder gebakken tong
). Whatever gets the job done. Beetje overkill natuurlijk, zo’n zware controller op een razor 350 motor. En een beetje zwaar, maar ik denk dat de heli uiteindelijk inclusief fuselage ook wel op dit gewicht komt.
En hij deed het prima. Het besturen viel mij best tegen omdat ik niet zo hoog durfde. Maar al gauw merkte ik dat als ik wat hoger kwam de hummingbird een stuk stabieler werd.
Alleen kreeg ik de heck niet goed onder controle. Na uitvoerig instellen en experimenteren van de revo, trim een epa kreeg ik het niet voor elkaar de heck stil te houden. Ook niet met heftig tegensturen van de heck.
Dus uiteindelijk moest de PG-03 gyro baan ruimen voor m’n Heading-hold gyro GY-240 uit de logo. Kijken of het daar mee lukt. Alle instellingen (Epa, trim, en Revo) gereset. En vliegen maar. Stukken beter maar nog kreeg ik in hover de staart niet onder controle. Hoe dan ook hij draait de staart naar rechts.
Alsof de staatmotor niet genoeg power heeft om tegen te sturen. Ook bij vol tegensturen draait de staart naar rechts. Ondertussen alles geprobeerd: Gyro-trimmen, zender-trimmen of mijn epa (end point adjustment) naar maximaal heeft geen zin.
Iemand tips? Sterkere staartmotor misschien? Wel raar dat de standaard niet krachtig genoeg is om hem stil te hangen, laat staan om naar links te kunnen draaien
Mijn setup:
Eclipse 7 zender
Kontronic Beat 40-6-12 controller
Razor 350 motor (met 10 tands tandwiel)
2 cel Etec Lipo
Pixie 7 staartmotor controller (kan 7 Amp cont. En 10 Amp max, dus lijkt mij voldoende)
Standaard staartmotor.
Groetjes Michel
Omdat ik een defecte Phoenix 10 in mijn heli had en ik het wachten helemaal beu was, kwam ik op het geniale idee om mijn Kontronik Beat 40-6-12 uit mijn logo er in te solderen (Jan, dit keer zonder gebakken tong

En hij deed het prima. Het besturen viel mij best tegen omdat ik niet zo hoog durfde. Maar al gauw merkte ik dat als ik wat hoger kwam de hummingbird een stuk stabieler werd.
Alleen kreeg ik de heck niet goed onder controle. Na uitvoerig instellen en experimenteren van de revo, trim een epa kreeg ik het niet voor elkaar de heck stil te houden. Ook niet met heftig tegensturen van de heck.
Dus uiteindelijk moest de PG-03 gyro baan ruimen voor m’n Heading-hold gyro GY-240 uit de logo. Kijken of het daar mee lukt. Alle instellingen (Epa, trim, en Revo) gereset. En vliegen maar. Stukken beter maar nog kreeg ik in hover de staart niet onder controle. Hoe dan ook hij draait de staart naar rechts.
Alsof de staatmotor niet genoeg power heeft om tegen te sturen. Ook bij vol tegensturen draait de staart naar rechts. Ondertussen alles geprobeerd: Gyro-trimmen, zender-trimmen of mijn epa (end point adjustment) naar maximaal heeft geen zin.
Iemand tips? Sterkere staartmotor misschien? Wel raar dat de standaard niet krachtig genoeg is om hem stil te hangen, laat staan om naar links te kunnen draaien

Mijn setup:
Eclipse 7 zender
Kontronic Beat 40-6-12 controller
Razor 350 motor (met 10 tands tandwiel)
2 cel Etec Lipo
Pixie 7 staartmotor controller (kan 7 Amp cont. En 10 Amp max, dus lijkt mij voldoende)
Standaard staartmotor.
Groetjes Michel