Trex 250 eigenaars???

ik zou niet onderschatten,
welke last op de servo-arm komt,

met plastic / kunststof vertrouw ik tot 450,
dan word het ???

voor de Bell heb ik wel nog kunststof, maar die zitten niet in het buitenste gaat !!
en ook daar ben ik bezig met vervangen tegen alu,
waar dan weer de vraag is, wat doet dat alu-armpje bij veel last ?

trouwens de tail-fin probleem van de T Rex 250 is opgelost,
ik heb een ringetje van 1 mm onder gedaan,
en nu zit die tail-fin recht met 0,3 mm afstand naar de
metal-tail-torque-tube-unit
(hoe Align dat noemt).

knutsel knutsel,
het word spannend en maakt ook weer wat plezier ...

Groet
Uwe
 
de atom vliegt ook gewoon met kunstof op de mks servo's, maar die zijn beduidend dikker en steviger. gaat prima

maar de warp is een fel beestje op 6S, dus er word wel wat getrokken aan de armpjes.
 
een dikke stevige kunststof zou volgens mij
beter zijn dan alu

kunststof kan dan wel nog ietsje buigen,
maar alu gaat kapot

dus ... liever dan steviger kunststof,
dat het nog even zo gaat,
dan alu
en op gegeven moment kapt het.

gr. Uwe
 
Maiden geslaagd

(wel in de woonkamer met een wobbelige staart,
maar de AR7200BX doet zijn best,

geweldig, wat je in de BeastX alles in kan stellen:
servos haaks zetten, maximale cyclic, maximale pitch, gains,
tja ... alles eigenlijk, en dat zonder PC)

en hier is hij :

full


Groet
Uwe
 
Laatst bewerkt door een moderator:
thanks, thanks,

en weer wat nieuws,
het heck is nu veel rustiger,

!!! de heckservo moet ingesteld worden op 333 HZ in plaats van 50
en de swashservos op 65 HZ i.p.v. 50

bij de swash servo's is dat niet veel,
maar bij de heckservo is dat bijna 7 keer zo veel,
morgen nog de gain weer iets hoger,
dat kan nu omdat de servo sneller is
en eens buiten testen, is me toch wat te gevaarlijk in de woonkamer

Groet
Uwe
 
... toch maar D/R via de "indoor-woonkamer-schakelaar" op 80 % gezet, binnen gaat die echt zo als 'n raket,
Expo blijft op 0 (=100%)

tja, morgen ook nog werken
en misschien kan ik maandag uit-door testen

Groet
Uwe
 
bedankt Joop,

en denk je dat de servo dan nog sneller gaat,
als je hem "overtourt" hoger dan 333 Hz ??

maar ik:
eerst maar buiten vliegen, wat het heck vertelt,
die swash is super o.k.,
ook goed in te regelen met de AR7200 BX,

alleen de kleine heckservo is nog niet helemaal zo hij moet,
misschien bouw ik dat ook om naar de futaba 92..

Groet
Uwe
 
Laatst bewerkt:
Van 65Hz naar 200Hz geeft een behoorlijk verschil in reactietijd. Dit zou je prima kunnen merken omdat de BeastX sneller zijn reactie door kan geven.
 
de heckservo staat nu op (de juiste) 333 Hz
en is idd behoorlijk sneller,
voor de swash gaat het zo goed genoeg,
de swash-armpjes staan in het laatste gaatje,

gr. Uwe
 
hoe kom ik met Spectrum zender
in het set-up menue van de ESC ?

met Futaba moet men throttle stick naar boven,
en dan ESC aansleuten, ...

maar Spectrum negeerd de ful throttle input...

Groet
Uwe
 
Klopt uwe... Separaat voeding gebruiken als een scorpion Back-up guard... Ar7200bx schiet in veiligheid want die ziet trottle input... Als je eerst beastx laat initialiseren en vervolgens de voeding op regelaar lukt het wel ..

zie filmpje http://m.youtube.com/watch?v=GIygxaozogc

Let op het rode draadje van throttle input [emoji16]
 
Klopt uwe... Separaat voeding gebruiken als een scorpion Back-up guard... Ar7200bx schiet in veiligheid want die ziet trottle input... Als je eerst beastx laat initialiseren en vervolgens de voeding op regelaar lukt het wel ..

zie filmpje http://m.youtube.com/watch?v=GIygxaozogc

Let op het rode draadje van throttle input [emoji16]

O.k. bedankt Ruud,
ik dacht ook, dat ik gewoon een Futaba ontvanger aansluit aan de ESC,
vervolgens programmeren en dan weer terugzetten.

Groet
Uwe
 
Back
Top