wat te doen met een stukje pmma

Zo vandaag een led ring gefreezd waar 14 ledjes in kunnen .
deze komt vooraan in de PMMA zodat er voldoende plaats overblijft voor de camera.
voeding komt door de voorste druk wand en van de extra accu die toch moet mee genomen worden om hem diep genoeg op de water lijn te krijgen .
door een slimme oplossing kan ik dus met deze twee draden kiezen voor of licht of licht en de camera.
de andere is voor het camera signaal .
straks foto's
 
Jinny of er gereageerd word of niet dat maakt voor mij reeds lang niet meer uit als het al ooit iets uitgemaakt heeft trouwens.

Ik doe wat ik niet laten kan zeg maar .
zo de beloofde foto's
WhatsApp Image 2022-03-06 at 15.56.35.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-06 at 15.56.19.jpeg


en hoe ,ha ,ho , en knap gedaan daar doe ik het zeker niet voor.
ook op Henk zijn topic is er weinig reactie
het is trouwens op alle fora zeer stilletjes
maar ja nu de 2.4 Ghz ook onderwater werkt zullen er wel meer mensen terug met duikboten beginnen zeker
nu zijn er op FB een groot deel deze in 3D aan het printen dus het gaat storm lopen dit seizoen.

gr raf
 
weet ik wel vriend

ook weer een duikregelaar met sensor in elkaar gezet daarjuist voor willy
plus de nodige delen voor een baionetsluiting gemaakt voor zijn boot
morgen kijken welke O ringen ik nog heb liggen dan kan ik de gleuven er in draaien

gr raf
 
20220307_101234.jpg

zo dit is het geworden .normaal zitten de relais mee op de print maar daar in die boot een grotere pomp zit dan we hier normaal gebruiken zouden deze kunnen vast branden
en dus daarom deze opzet gekozen met zwaardere relais .
nu nog het programma er in zetten en klaar

gr raf
 
20220308_091211.jpg

hier een foto die het verschil laat zien tussen de grote en kleinere DTC regelaar
beide zijn uitgerust met water detectie bij tank vol en/of er kunnen eindschakealaars worden aangesloten voor een piston tank
ook waterdetectie in de boot kan aangesloten worden .
dan is er de mogelijkheid om (als het aangezet word in de software)ook voorzien worden voor een lipo controler
deze werkt via de balance stekker en er kunnen meerdere accu's onder controle gehouden worden .
dit is tot stand gekomen tussen Marten en mezelf een tijdje geleden .
bij een accu die leeg geraakt stuurt de DTC de pomp zo aan dat de boot naar de oppervlakte komt
daarna kan hij niet meer duiken maar verder leeg pompen kan nog wel .
ook bij water detectie gebeurt hetzelfde
er is ook een versie die tussen de esc en de ontvanger gezet word en zo stuurt dat je dan geen volgas meer kunt geven en nog wel de tijd hebt om naar de kant te varen .
de accu bewaking kan ingesteld worden op 2,9 volt of 3 volt afslag .andere voltage's kunnen ook maar zijn niet aan te raden voor lipo of lion accu's
gr raf
 
Ik heb wel geleerd, ook al word er vaak niet gereageerd mensen volgen het wel.
Daarom blijf ik ook posten, er zijn toch mensen die genieten net zoveel van een project als de maker zelf.
Ook al reageert men niet.

Maar 2.4 Ghz kan nu ook onder water gebruikt worden??
Of word dan bijvoorbeeld de periscoop als antenne gebruikt?
 
Henk dat was eigenlijk een beetje schampen
FB staat vol met deze uitspraken .
ik moet nog de eerste boot zien zonder boven boei die naar de 4 à 5 meter duikt op 2.4
duiken gaat wel lukken maar het terug boven komen gaat een probleem worden denk ik

gr raf en ja je hebt gelijk wat posten aan gaat en reageren .voor mij hoeft het niet dan blijft het topic lekker proper
 
2.4 GHz onder water gaat nooit lukken, wat de facebookexperts er ook van gaan zeggen.
Hoe lager de frequentie, hoe beter het gaat onder water.
Ikzelf heb vergunning om op 136 kHz uit te zenden, dat zou voor een duikboot ideaal zijn...
Nu nog de tijd om iets dergelijks te bouwen...
 
Jinny jaren terug op de beurs in dortmund stond er eentje op de graupner stand met een aquarium met een duikboot en een 2.4Gh
en inderdaad dat ding ging onder en kwam terug boven
tot ik hem vroeg eens een 5 meter achteruit te gaan en dan was het gedaan met de pret .
waarom het wel werkte was namelijk dat hij nooit verder dan een 50 à 80 cm van de boot verwijderd was .
maar iets verder en dan was het dus voorbij.
en ja daarom is een 27Mhz zender is ideaal alleen ze zijn zo zelden geworden en dan nog zijn de ontvangers supper groot .
de 35Mhz zou ideaal zijn want die spullen zijn spot goedkoop maar deze is nog steeds alleen voor vliegend spul
dus we zitten met de 40 Mhz en in belgikistan mogen we ook nog de 75Mhz gebruiken
blijft voor een rov nog de kabel bediening op ppm
het afstand probleem met de lengte van de kabel is intussen ook opgelost .
en nee er zit geen repeater tussen want de oplossing was eenvoudiger .

gr raf
 
Jinny jaren terug op de beurs in dortmund stond er eentje op de graupner stand met een aquarium met een duikboot en een 2.4Gh
en inderdaad dat ding ging onder en kwam terug boven
tot ik hem vroeg eens een 5 meter achteruit te gaan en dan was het gedaan met de pret .
waarom het wel werkte was namelijk dat hij nooit verder dan een 50 à 80 cm van de boot verwijderd was .
maar iets verder en dan was het dus voorbij.
en ja daarom is een 27Mhz zender is ideaal alleen ze zijn zo zelden geworden en dan nog zijn de ontvangers supper groot .
de 35Mhz zou ideaal zijn want die spullen zijn spot goedkoop maar deze is nog steeds alleen voor vliegend spul
dus we zitten met de 40 Mhz en in belgikistan mogen we ook nog de 75Mhz gebruiken
blijft voor een rov nog de kabel bediening op ppm
het afstand probleem met de lengte van de kabel is intussen ook opgelost .
en nee er zit geen repeater tussen want de oplossing was eenvoudiger .

gr raf
Inderdaad, 11 meter heeft het nadeel van nooit meer door ontwikkelt
Nu moet het mogelijk zijn om een 11 meter ontvangertje te bouwen met de huidige technieken dat even klein is als een 35 of 40 MHz ontvanger.
Het is immers alleen de ontvanger, de detectie van de signalen kan je overnemen van de andere ontvangers.
Is even klooien, maar dan heb je ook iets...
Zelfde met mijn 136 kHz, alleen de ontvanger en de detectie van een andere ontvanger stelen.
Probleem alleen met 136 kHz zal kunnen zijn, de bandbreedte.
En de antenne is snel minder effectief...
 
net zoals sommige ontvanger voor 4 kanalen een chip hebben waar er 6 of 8 in zitten
alleen zijn deze niet via pootjes naar buiten gevoerd
vroeger genoeg ontvangers van losse bekabeling voorzien
er moeten nog ergens foto's van staan

gr raf
 
zo de nieuwe printjes zijn binnen en dus kan er begonnen worden met monteren
veel smd's dus de nieuwe hot plate kan meteen getest worden .
20220319_074800[1].jpg

dit is een versterker print voor led's aan te sturen .
20220319_075157[1].jpg

een wissel stuur printje waar je de slag van de wissel middels een pot meter kunt instellen .
dus de instelling bepaald hoeveel de uitslag van de servo gaat zijn .
20220319_075253[1].jpg

dit is een printje waar nog werk aan is .
daar de minimale breedte afmeting bij jplpcb 5 mm is moest ik de print dus groter maken dan nodig
dit komt in een tl lampje zitten voor op de trein baan
maar dus moet elke print afgeslepen worden zowel in de dikte als in de breedte .
dus jammer maar nog veel werk aan
gr raf
 
zo vandaag zijn de O ringen binnen gekomen en kan ik dus beginnen met het printen van de dichtingen .
20220323_164145[1].jpg

deze gaan minder wrijving geven dan de siliconen darmpjes die ik nu gebruik .
morgen dus testen .
gr raf
 

zo een eerste proefduik zonder lekken zeg maar.
nu met deze nieuwe manier van afdichten heb ik, deze boot wel dicht gekregen zonder verbouwen
als ik een andere manier zou gebruikt hebben zouden de buisjes er terug uit gemoeten hebben en nu dus niet.
de 3D resin printer heeft nu een soort van stopjes geprint waar je de O ringen tussen steekt en dan in elkaar klikt
daar na lijm je alle in het bestaande buisje met TEC 7 en klaar .
als het ooit vervangen moet worden dan met een boortje er doorheen en je kunt een nieuw stopje zetten
het lood achter aan dat moet er nog binnen in komen
zo nu de rest van de boten na kijken want het is bijna april
gr raf
 

zo ook boot nummer 2 is klaar voor april
en nu ligt de krick op de werk bank.
daar is iets meer onderhoud aan nodig want er was hier en daar wat beschadigt
er gaat volgend jaar een nieuw techrek voor gebouwd worden want dit is wel een stevig
maar de lijm naden van de aluminium laten nu weer los op het zwaarst belaste punt
en daar wil ik dus vanaf.
straks weer een filmpje als de krick terug bedrijfs klaar is
 
zo de krick ligt te drogen en kan daarna aan zijn test duiken beginnen na de veranderingen .
de stabilisator is ingebouwd en dus moet de boot terug in Balance gebracht worden
en me nu afvragen welke boot ik in 2022 ga varen .

gr raf
 
Back
Top