quanum nova

Probeer je gimbal eens te tunen met SimpleBGC_GUI. Ik heb in het begin dit soort problemen gehad, maar na tuning is dit helemaal verdwenen. Mijn €44,- gimbal werkt nu perfect. Op youtube kun je zat filmpjes hierover vinden.

 
Laatst bewerkt:
ja heb ik geprobeerd, maar ik vlieg met een mobius en wat gewichtjes, ga of er verder mee expirmenteren, of een gopro behuizing ombouw set halen of ik haal de hele gimbal weg, vandaag ook weer waardeloos gevlogen, toilet bowlen als een malle. rth is nowhere near home, krijg een beetje de balen ervan
 
moet inderdaad calibreren, kompas iets verschoven door de gps te verplaatsen, zit wel super vast
 
moet inderdaad calibreren, kompas iets verschoven door de gps te verplaatsen, zit wel super vast

heb je het kompas wel de goed kant op terug gezet? Op de foto die ik hier in dit draadje heb geplaatst zit deze namelijk precies verkeerd om, ik moest deze los halen en opnieuw anders om plaatsen. Dat zou je verkeerde RTL kunnen verklaren. En natuurlijk heel belangrijk je kompas goed kalibreren.
 
uiterraard, daar heb ik goed op gelet. ik ga morgen er weer mee aan de gang, ik calibreer altijd met het programma op zich, maar nu de gimbal voor de usb zit geschroefd is dit goed lastig, zal eens met het dansje proberen

gimbal is echt een drama, als ik de instellingen van de vele filmpjes probeer blijft hij hikken bij 45 graden pitch, en het vibreren van de gimbalmotoren word erg aanwezig bij meer power dan 15 zoiets
 
hoi allemaal,
zou deze quad ook willen kopen, maar ben een beetje bang van bedrogen te worden / hoge douanekosten te moeten betalen...
iemand goede / slechte ervaringen om deze in België te krijgen ??
thx,
Pief
 
Gisteren eindelijk tijd gehad om de Nova te testen na de accu en gps modificatie.
Helaas ben ik vergeten de tijd op te nemen maar ik denk dat ik rond de 12 minuten heb gevlogen en had nog 40% in mn lipo over(zonder de camera er onder). Het constante gepiep waar ik last van had is nu helemaal verdwenen. Kan zijn dat dit de los zittende flight controler heeft veroorzaakt.

 
Laatst bewerkt:
Eerste paasdag weer lekker gevlogen met mn Nova. Vloog perfect maar had bijna een botsing in lucht met een Mustang!!!

 
Laatst bewerkt:
ja lijkt me wel dat het er aan ligt, niet compleet te calibreren via mission planner, via de zender werkt zoizo niet
 
vluchten zijn niet meer als vroeger, als ik hem via mp calibreer 1 vlucht een beetje goede hold, daarna alweer toilet bowlen en doen waar hij zin in heeft

schijnt ook wel eens aan het compas kabeltje te liggen, ik check het even
 
ja lijkt me wel dat het er aan ligt, niet compleet te calibreren via mission planner, via de zender werkt zoizo niet

Calibreren via missionplanner is wat uitgebreider dan het kleine nova dansje. Je moet echt goed alle assen doen voordat de calibratie juist is uitgevoerd. Je kunt het ook zien in de missionplanner. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat je kompas niet lekker is.
Klopt het Noorden etc. als je in de MP kijkt?
 
Calibreren via missionplanner is wat uitgebreider dan het kleine nova dansje. Je moet echt goed alle assen doen voordat de calibratie juist is uitgevoerd. Je kunt het ook zien in de missionplanner. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat je kompas niet lekker is.
Klopt het Noorden etc. als je in de MP kijkt?

Met een APM kun je de boel uitlezen via een logfile, zou in principe ook met de Nova kunnen maar weet het niet zeker. Als het zo is zou je via DIYdrones iemand er eens naar laten kijken.

http://copter.ardupilot.com/wiki/common-mission-planner-telemetry-logs/
 
heb hem met mission planner goed gekregen het kompas, alle waardes gehaald dus keurde hem automatisch goed, alleen nog steeds waardeloos vliegen op hold, hij gaat er gelijk van door, om steeds sterker te corrigeren (toilet bowl)

ik weet het onderhand ook niet meer, gps niet goed? controller niet goed? kompas enz..

op manual vliegt hij perfect
 
Back
Top